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                  河钢舞钢一炼钢模铸线革新改造“一箭双雕” 打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
                作者:佚名  文章来源:不详  点击数546  更新时间:2016-12-13 10:00:18  文章录入:admin  责任编辑:admin
                 

                河钢舞钢一炼钢模铸线革新改造“一箭双雕”

                2016年,河钢舞钢一炼钢以公司“21字”工作方针为指导,以产线为中心,持续深化结构调整和产品升级,推进管理创新,强化产线支撑体系▆建设,高效◣组织生产。前10个月,累计生产钢ㄨ锭14.8万吨,其中40吨以上的大钢锭生产比例达到39.36%,与上年相比提〇高近10个百分点,并重点●确保了53吨特大钢锭出口合同的生产。

                取得@这样的成绩,得益于该厂8月份对模铸线进行的技术改造。

                7月份,科技部接到♀一批S355大单重出口≡合同,需要一炼钢以53吨的大㊣钢锭组织生产。为了提高53吨大钢锭的浇铸质量№,该厂技术人员首先设计了4820mm中铸管,以消除由于原中铸管与大钢锭⊙模落差较小造成钢锭帽口』后期浇铸压力不足,浇铸时间长,钢水容易二★次氧化,而影响〓钢锭质量的问题。上述工艺问题解决后,可缩短浇铸时≡间,提高大钢锭质量,扩大铸线可浇铸锭型品种及规▲格范围,但生产仍面临一个难题——由于铸车自身及轨道高度是固定的,中铸管加高后势必会碰撞到辅助浇钢车ξ 南北两侧大梁及钢包水口。必须对浇钢车进行系统改造。

                根据◆炼钢车间点检员陈旭东的建议,该厂在1号铸线浇钢车南北两侧的︼大梁上各开出一个长1000mm400mm的凹槽,使加长的中铸管能够√顺利通过;重新制作▃一套新包座,把包座高度在现有基础上加高170mm,使∞加高后的中铸管与钢包水口保持合适的距离。改造后的辅助浇钢车∏经过了现场验证,完全可以保证53吨出口大钢锭的︽生产交货期;合理的浇〓铸高度减少了钢水浇铸过程中的二次氧化,扩大了45吨——53吨的钢锭浇铸规◣格,提高了钢锭内部↑质量,使锭到材的厚板探伤指标ζ达到88%以上,有力支持了公司出∞口合同的生产,为保证高端新品上量做出了突出贡献。

                (赵永忠 肖云红)